關(guān)于電廠(chǎng)除塵器的改良處理
瀏覽: 發(fā)布日期:2012-12-06
電除塵器運行情況及存在問(wèn)題煤中主要元素包括含量碳、氫、氧、氮、硫、灰等。由于設備的制造、安裝方面也存在質(zhì)量問(wèn)題,投產(chǎn)后靜電除塵器的故障率很高,電場(chǎng)內部經(jīng)常出現部件脫落,極板、極線(xiàn)積灰的現象,運行參數不甚理想。而影響電除塵效率的主要因素為極板極線(xiàn)、振打系統,占80%;鎖氣器手孔滲漏和灰箱手孔滲漏,占83.0%,是造成電除塵器滲漏的主要因素,因此從以上這幾方面著(zhù)手解決。針對這些問(wèn)題采取措施和對策:①停爐期間對電除塵本體進(jìn)行徹底檢查;②加強檢修質(zhì)量;③大小修采用新工藝對設備改造。從使用中看出影響電除塵效率的主要因素為:極線(xiàn)線(xiàn)型、振打砧結構設計不合理;極線(xiàn)、極板變形嚴重;振打錘、振打桿焊接工藝不合格。影響電除塵滲漏的主要因素為:手孔、灰箱手孔、落灰管設計不合理;鎖氣器主軸精度不夠;插板門(mén)、各連接法蘭等產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
實(shí)施步驟:根據因果分析論證對嚴重影響電除塵效率的極線(xiàn)線(xiàn)型及振打砧結構進(jìn)行改造。改造前改造后電除塵陰極線(xiàn)原設計為鋸齒型,由于線(xiàn)型、結構設計不合理,極線(xiàn)頻繁斷裂,造成電場(chǎng)短路,不僅影響除塵效率,對風(fēng)機也造成嚴重損傷。陰極線(xiàn)根部斷裂為低周疲勞所致,故提出極線(xiàn)改型,將根部易斷部位采用圓弧型以消除根部應力。經(jīng)試運行,效果良好。
改造前錐型圓筒與振打砧焊接結構,圓筒臂單薄,能承受的振打力小,造成振打砧開(kāi)焊、脫落。改造后焊縫面積增加近2倍,增加其振打承受力,避免其長(cháng)期運行脫落現象發(fā)生。根據灰箱手孔漏灰的原因及性質(zhì),決定對其材質(zhì)及其形狀、密封材料進(jìn)行改造,密封材質(zhì)由原先的乳白膠及石棉繩改為的密封膠圈,提高了密封性能,節省了設備維護費用。
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